scholarly journals Sistem Pengukuran Volume Cairan Pada Tangki Pembuburan Kertas

Author(s):  
Desmira ◽  
Didik Aribowo ◽  
Rozeff Pramana

Pada proses pembuburan kertas merupakan suatu proses penghancuran lembaran menjadi buburan.  Penelitian ini bertujuan 1) Mengetahui proses sensor dalam pembuburan kertas di Paper Machine (PM) dibagian rewinder. 2) Mengetahui hasil kekentalan pada pembuburan kertas dengan sensor yang disetting nilai Set-pointnya. 3) Menganalisa hasil penggunaan sensor yang digunakan pada proses pembuburan kertas di Paper Machine (PM) dibagian rewinder.  Adapun intruksi-intruksi yang diberikan pada mesin agar bekerja dalam proses pembuburan kertas yang disebut sebagai system logic control pada DCS untuk memberikan perintah dan mengeksekusi mesin dan actuator bekerja.  Metode pembahasan digunakan yaitu research and development . Hasil yang diperoleh me-nyesuaikan kekentalan pada proses pembuburan kertas dengan set point 4% sehingga kertas yang dibentuk akan sesuai dengan apa yang diinginkan dan menghasilkan kertas yang baik, melalui alat  berupa consistency transmitter yang dipasang di tangki tempat buburan kertas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  jika nilai set point kurang dari 4% maka hasil akan kurang baik sedangkan dengan set point yaitu 4% maka hasil akan baik.  

2018 ◽  
Vol 43 ◽  
pp. 01009
Author(s):  
Sutedjo ◽  
Ony Asrarul Qudsi ◽  
Andi Ardianto ◽  
Diah Septi Yanaratri ◽  
Suhariningsih ◽  
...  

This paper presents the details of design and implementation of DC-DC Buck converter as solar charger. This converter is designed for charging a battery with a capacity of 100 Ah (Ampere Hours) which has a charging voltage of 27.4 volts. The constant voltage method is selected on battery charging with the specified set point. To ensure the charging voltage is always on the set point, the duty cycle control of buck converter is set using Fuzzy Logic Control (FLC). The design implementation has been tested on PV (photovoltaic) with 540WP capacity. Based on the test results, this method is quite well implemented on the problem charger


2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
Ahmad Ridwan Nur Saputra ◽  
Asep Andang ◽  
Abdul Chobir

ABSTRAK Perkembangan media pembelajaran pada dunia pendidikan di era industry 4.0 menjadi prioritas sebagai sarana penunjang kegiatan praktikum dilakukan sehingga mahasiswa mampu memahami pelajaran yang disampaikan. Dengan teknologi yang berkembang dengan cepat dan serba otomatis, maka mahasiswa diharapkan dapat memahami cara kerja suatu sistem.  Penelitian ini bertujuan untuk membuat alat praktikum yang dapat menyimulasikan proses Asphalt Mixing Plant (AMP) menggunakan Programmable Logic Control (PLC) yang dapat diprogram dengan layar panel Human Machine Interface (HMI) sebagai tampilan proses yang bekerja serta membuat modul pembelajaran dasar bahasa pemograman untuk PLC dan HMI. Metode penelitian menggunakan Research and Development dengan teknik ADDIE dari Robert Maribe Branch (2009) yaitu: Analisis, Desain, Develop, Implementasi, dan  Evaluasi.  Dari hasil pengujian kelayakan dengan total nilai 51,06 dan persentase 85% trainer mendapat kategori “SANGAT LAYAK” serta pengujian reliabilitas dengan nilai alpha 0,75 mendapat kategori “RELIABEL”. Hasil pengujian blackbox secara keseluruhan alat yang telah dirancang dapat dikatakan bekerja secara optimal sesuai dengan yang diharapkan sebagai alat praktikum. Modul pembelajaran dasar bahasa pemograman mudah dipahami dan telah disetujui oleh dosen pembimbing.


Author(s):  
A.A. Gde Jenana Putra ◽  
Porman Pangaribuan ◽  
Agung Surya Wibowo

Salah satu jenis pesawat Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang sedang berkembang luas di kalangan masyarakat maupun di bidang militer adalah Quadcopter. Quadcopter dapat digunakan untuk melakukan survei lokasi dari udara, dokumentasi, aerial cinematography dan juga dapat melakukan inspeksi rahasia dalam melacak posisi musuh, terutama di wilayah yang tidak aman untuk dilewati para tentara. Pada saat terbang, quadcopter sering mendapatkan hambatan yang dapat menyebabkan kestabilan terganggu, sehingga menyebabkan pergerakan yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan Fuzzy Logic Control tipe Sugeno dan integrator dengan konstanta integrator (Ki = 0.01) sebagai metode kendali, quadcopter dapat stabil dan dapat mempertahankan posisinya sesuai dengan set point yaitu (0?) pada saat mendapatkan gangguan maupun pada saat terbang. Rise time ketika diberikan gangguan yaitu kurang dari 1.3 detik dan simpangan osilasi respon disepanjang nilai set point pada saat quad copter terbang dan diberikan gangguan.


2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-5
Author(s):  
Harmawan Febrianto ◽  
Massus Subekti ◽  
Nur Hanifah Yuninda

The purpose of this study is to make a drinking water desinfector device by irradiating ultraviolet light (UV) based on Arduino. The device can provide information specific to large-intensity UV lamps in optimal perfomance to desinfection drinking water, as well as a signal to the operator if, the intensity of the UV lamps has decreased resulting in water flow will be closed automatically controlled by on Arduino. This study uses a method of Research and Development (Research and Development), which includes planning, requirements analysis, design, and implementation of the system. System requirements necessary in this study are ultraviolet sensor that can measure the magnitude and intensity of ultraviolet rays water rate sensor to measure the flow rate of water entering on this instrument. In this case serves to monitor the UV lamp specifically keoptimalan and Arduino will process the input results for the solenoid valve opens automatically and gives an alarm signal to the operator. These results indicate that the instrument disinfection of drinking water with UVGI-based Arduino has managed to work out where these tools can provide large information intensity of UV rays as well, can give an alarm signal to the operator and the control solenoid valve in order to shut off the flow of water automatically as a follow security if not in accordance with a predetermined set point, namely at the point of maximum 978 lux with a water flow rate 3 L / min based microbial testing in the laboratory. At this point is the most optimal point in reducing bacteria which amounted to 94.57% or the remaining 25 colonies / ml of the total number of bacteria before exposed to UV light that is 460 colonies / ml. It is adjusted by the standard (SNI 7388: 2009-14.1.1.2) with a maximum limit of microbial contamination in drinking water is 100 colonies / ml. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu alat desinfeksi air minum dengan penyinaran lampu ultraviolet (UV) berbasis Arduino. Alat ini dapat memberikan informasi secara spesifik terhadap besar intesitas lampu UV dalam keoptimalannya untuk medesinfeksikan air minum, serta memberikan sinyal kepada operator apabila, intesitas lampu UV telah menurun dan akan mengakibatkan aliran air akan tertutup secara otomatis yang dikendalikan dengan Arduino. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) yang meliputi perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi sistem. Kebutuhan sistem yang diperlukan pada penelitian ini adalah : sensor ultraviolet yang dapat mengukur besar intesitas sinar ultraviolet dan sensor laju air untuk mengukur kecepatan aliran air yang masuk pada alat ini. Dalam hal ini berfungsi memantau keoptimalan lampu UV secara spesifik serta Arduino akan memproses hasil input tersebut untuk membuka solenoid valve secara otomatis dan memberikan sinyal alarm kepada operator. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alat desinfeksi air minum dengan UVGI berbasis Arduino telah berhasil bekerja dimana alat ini dapat memberikan informasi besar intesitas sinar UV serta, dapat memberikan sinyal alarm kepada operator dan mengendalikan solenoid valve agar bisa menutup aliran air secara otomatis sebagai tindak keamanan jika tidak sesuai dengan set point yang telah ditentukan, yakni pada titik maksimal 978 lux dengan kecepatan aliran air 3 L/min berdasarkan pengujian mikroba di laboratorium. Pada titik ini adalah titik yang paling optimal dalam mereduksi bakteri yakni sebesar 94,57% atau tersisa 25 Koloni/ml dari angka total bakteri sebelum disinari sinar UV yakni 460 koloni/ml . Hal ini disesuaikan oleh standar (SNI 7388:2009-14.1.1.2) dengan batas maksimum cemaran mikroba pada air minum sebesar 100 koloni/ml.


2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 71-76
Author(s):  
Kharis Sugiarto ◽  
Supriatna Adhisuwignjo ◽  
Denda Dewatama

Kelembaban udara pada greenhouse khususnya selada keriting merupakan hal yang penting. Hal ini penting karena menanam selada keriting dengan kelembaban kurang dapat menyebabkan kematian. Dengan adanya masalah ini diperlukan sistem kontrol kelembaban udara. Aplikasi dari fuzzy logic controller diharapkan untuk memecahkan masalah regulasi kelembaban udara pada greenhouse. Sensor yang digunakan adalah sensor DHT11. Fuzzy logic yang diterapkan memiliki 25 aturan, yang diperoleh dari 5 fungsi keanggotaan error dan 5 fungsi keanggotaan deltaerror. Penelitian ini menggunakan sistem inferensi fuzzy dengan metode mamdani untuk kontrol kelembaban udara dalam greenhouse. Pada aplikasi kontrol fuzzy untuk mencapai set-point kelembaban dari 60% ke kondisi 79%, diperoleh nilai parameter transient yaitu waktu tunak (ts) 570 detik, waktu naik (tr) 485 detik, waktu tunda (td) 60 detik, error steady state yaitu 0,7% dan tanpa overshoot. Pada aplikasi kontrol fuzzy untuk mencapai setpoint dari kelembaban udara 60% RH menjadi 79% RH membutuhkan 600 detik


2019 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 127-134
Author(s):  
Ika Larasati ◽  
Noor Yulita Dwi Setyaningsih ◽  
Mohammad Iqbal

Dalam proses penetasan telur, suhu merupakan salah satu faktor yang penting untuk dilakukan pengendalian. Pada penelitian ini elemen pemanas dimanfaatkan sebagai heater. Suhu yang stabil akan mempengaruhi dari kualitas dan kuantitas dari tetas telur ayam. Setting Point suhu yang digunakan pada penelitian ini dikisaran 38°C. Metode yang digunakan pada penelitian ini berbasis research and development, dengan memanfaatkan sistem kendali logika fuzzy tipe sugeno orde nol sebagai pengendalinya dan pemrograman java untuk aplikasi software yang digunakan. Dari penelitian dihasilkan sistem kendali suhu dengan respon sistem yang dibutuhkan sistem untuk mencapai kondisi steady state selama 1.084,9 detik tanpa adanya gangguan, sedangkan untuk kondisi sistem dengan adanya gangguan membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi steady state selama 126.9 detik.


2020 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 521-525
Author(s):  
Sri Utami ◽  
Rizky Kurnia

Pemanfaatan pemanas air tenaga surya dirasakan kurang optimal karena ketergantungannya terhadap kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Pengembangan sistem hybrid yang mengabungkan solar water heater dan elemen pemanas listrik yang dikontrol secara diskrit dilakukan dalam penelitian ini. Sistem diskrit ini digunakan untak mengurangi konsumsi daya pemanas air elekrrik disamping untuk memenuhi nilai panas air yang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk sistem kontrol diskrit yang diusulkan, digunakan Omron CPM2A sebagai Programable Logic Control dan LM35 sebagai sensor temperatur. Elemen pemanas listrik akan berfungsi jika air yang dihasilkan pemanas air tenaga surya di dalam tangki nilai panasnya masih belum sesuai dengan set point yang diinginkan. Pengurangan konsumsi daya listrik dilakukan dengan memberikan beberapa nilai set point yaitu 100%, 75%, 50% dan 25% dari total daya yang diperlukan oleh elemen pemanas. Dengan kontrol diskrit ini sistem dapat mengurangi konsumsi energi sebesar 10,97% dibandingkan dengan sistem konvensional.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document